“本網(wǎng)訊 為了提高閉墻的施工速度和質(zhì)量,降低施工成本,我們在施工閉墻過程中,對閉墻施工工藝進行優(yōu)化,這不僅確保了閉墻質(zhì)量,而且節(jié)約資金34.26萬元,這只是今年節(jié)約的,這項技術(shù)在我礦長期推廣下去,那將是一筆大收獲。”二號煤礦通風(fēng)部副部長興高采烈的訴說著他們工藝改進的成果。
據(jù)了解,二號煤礦以前密閉墻構(gòu)建主要采用木板作為混凝土澆筑模具,人工上料的方式進行施工。木板作為模具使用后難以拆除,不能重復(fù)使用;人工上料費工費時,且勞動強度大,施工期間由于震動不充分會導(dǎo)致閉墻施工質(zhì)量達不到要求,造成漏風(fēng)、滲漏瓦斯等現(xiàn)象。
針對此現(xiàn)象,二號煤礦結(jié)合實際進行探索和總結(jié),終于總結(jié)出了一套閉墻施工工藝改進方法。此套工藝將以往搭架上料、二次倒料的人工作業(yè)改進為現(xiàn)在的設(shè)備機械化施工,提高了施工安全性,降低了工人勞動強度,減少了施工人員數(shù)量,加快了施工進度,平均施工一組密閉墻可節(jié)約人工68個,節(jié)約時間8個小班。其次就地取材,將充填材料由原來的黃土變?yōu)楝F(xiàn)在的水泥-粉煤灰,大大減少了材料費,提升了閉墻施工質(zhì)量,以施工一組密閉墻為例,共充填黃土消耗材料費為4275元,充填水泥-粉煤灰漿液的材料費為3040元,可節(jié)省材料費1235元。同時,使用鐵質(zhì)澆筑板替代木板,解決了材料不可回收利用的問題,再次降低施工成本,每組閉墻可節(jié)約資金3196元。
通過改進施工工藝,大大提高了閉墻的密封和抗壓性能,杜絕閉墻漏風(fēng)現(xiàn)象,消除瓦斯泄露及采空區(qū)自燃發(fā)火隱患,每年按照施工密閉墻19組計算,共計節(jié)省材料費、人工費34.26萬元。(馮 巨)

版權(quán)所有:陜西陜煤黃陵礦業(yè)有限公司(黃陵礦業(yè)集團有限責(zé)任公司)
地址:陜西省黃陵縣店頭鎮(zhèn) 郵編:727307 技術(shù)支持:黃陵礦業(yè)信息中心
Copyright(C) 2011 Huangling Mining Group E-mail:txzx@hlkyjt.com.cn
陜公網(wǎng)安備61063202000102號
陜ICP備案05006082號