本網(wǎng)訊 “開機準(zhǔn)備!3——2——1開機!” 6月25日,隨著鑫橋公司錨桿廠負(fù)責(zé)人的一聲令下,公司升級改造的鋼筋網(wǎng)機頓時機器轟鳴,火花飛濺,一張張兩米寬的鋼筋點焊網(wǎng)流水般從線上走出,標(biāo)志著鑫橋公司鋼筋網(wǎng)機升級改造項目試驗成功,自動卸下生產(chǎn)線設(shè)備擴容項目順利完成。
多年來,該公司高度重視“五小”創(chuàng)新創(chuàng)效活動。黨工團組織積極引導(dǎo)員工從現(xiàn)實工作中發(fā)現(xiàn),從小處入手,從熟悉處入手,開動腦筋、大膽創(chuàng)新,通過小積累孕育大創(chuàng)造,通過小突破爭取大效益,產(chǎn)生了一批源于實踐,符合有關(guān)規(guī)程,可操作性強,具有推廣價值的“五小”成果。本次由職工自主研究改造的鋼筋網(wǎng)機升級項目,就相當(dāng)于為公司新購置一臺價值70余萬元的新點焊網(wǎng)機,加上安裝、場地等費用,累計可節(jié)約資金達100萬元。該公司的沖床模具改造,將原來剪鋼板、剪鋼板條、沖孔三個高能耗、高強度、高危險的生產(chǎn)環(huán)節(jié),改造為只需進條沖孔一道操作環(huán)節(jié),省去了剪板機剪鋼板和剪鋼板條兩道工序,不僅減少每天工人三次二十余噸的手工搬運勞動,且較大的提高了生產(chǎn)效率,在同等產(chǎn)量下,作業(yè)時間由兩天變?yōu)橐惶欤匾氖?,使操作工人徹底遠(yuǎn)離了搬運、剪切、沖孔等多個高危操作點,降低了崗位風(fēng)險。公司粉煤灰磚一直遭遇強度不高的短板,使公司的產(chǎn)品銷售遲滯,公司技術(shù)員及一線工人在西安建筑科技大學(xué)的專家教授的指導(dǎo)下,順利完成了循環(huán)硫化床鍋爐粉煤灰蒸壓磚的工藝配比標(biāo)準(zhǔn)化工作及50余次凍融實驗,使粉煤灰磚的產(chǎn)品質(zhì)量達到了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),突破了產(chǎn)品的質(zhì)量瓶頸,為產(chǎn)品的外銷奠定了良好的基礎(chǔ),該項目榮獲2012年度陜西省煤炭廳科技創(chuàng)新一等獎。去年以來,新橋公司類似的改造革新項目就有十多項,為公司節(jié)資降耗、提高效益和效率、保證安全起到了重要的作用。(侯慶權(quán))