近年來,為積極響應(yīng)國家“全面開展氮氧化物污染防治”政策號召,認真履行國有企業(yè)社會責任,貫徹落實國家節(jié)能減排工作要求,發(fā)電公司利用C修契機,對兩臺300MW機組的進行了低溫燃燒改造,改造后氮化物、二氧化硫等環(huán)保指標大幅下降,改造工作取得顯著成效,標志著該公司節(jié)能減排工作得到進一步推進。
該公司兩臺機組采用循環(huán)流化床鍋爐,以燃燒含硫量大的劣質(zhì)燃料以及煤矸石為主。為提高機組安全運行效率,節(jié)省脫硝成本,從年初開始,該公司著手對兩臺機組進行低溫燃燒改造。主要通過在爐膛內(nèi)加裝9片擴展水冷屏,增大受熱面,縮小分離器水平煙道喉徑等途徑,從而提高煙氣流速,優(yōu)化風帽,使得爐內(nèi)物料流場和床溫更均勻。改造期間,通過對工程質(zhì)量、安全、工期、目標的嚴格管控,各項工作穩(wěn)步高效實施,安裝、調(diào)試及驗收工作有序進行。據(jù)了解,兩臺機組改造后在環(huán)保、節(jié)能、延長設(shè)備壽命等方面都取得了明顯效果,一方面煙氣出口氮化物排放由50-80毫克每標準立方米下降至10-40毫克每標準立方米,折氧后二氧化硫從60毫克每標準立方米左右下降至30毫克每標準立方米左右,尿素用量每天約降低3-5噸/臺,滿足了超低排放要求,為進一步爭取環(huán)保電價補貼贏得先機。另一方面,鍋爐出口煙溫平均床溫下降30-40℃,很大程度上避免了鍋爐下二次風口、給煤口、旋風分離器中心筒等部件燒損變形,為機組長周期安全穩(wěn)定運行奠定良好基礎(chǔ)。
目前,兩臺機組經(jīng)低溫燃燒改造后運行穩(wěn)定,環(huán)保指標排放超標、設(shè)備受熱變形等幾乎降為零,在安環(huán)、效益上實現(xiàn)了雙贏。在今后的工作中,該公司將繼續(xù)堅持節(jié)能減排和效益導向的核心理念,堅持創(chuàng)建資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè),主動承擔企業(yè)環(huán)保責任,履行節(jié)能節(jié)減的社會義務(wù)。(程斌)

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